不知道怎么的,我和周围的玩AE的小伙伴,都是断上摆臂。之前找遍了TB都无货,索性用3D打印,和朋友一起试验了下。 一共经历了5个版本的调整。 版本1:刚开始考虑韧性加大不容易断裂,用的PU材料,但一昧的考虑韧性导致刚性不足,导致支撑力度不够,PASS 版本2:PU要变形,换了个材料,可嘎嘣脆,翻滚直接断裂。 版本3:这时看到了XRAY X4的摆臂设计,异业叫创新嘛,直接拿来主义,切割碳板!三角碳板支撑解决了支撑稳定性的问题,可撞击的时候,pin的位置强度依然不够,强度不够?继续加碳板。 版本4:横竖两个碳板提供强度,PU提供韧性,这次总没问题了吧?事实不如意啊,pin的位置框架太大,导致轮端的晃动增大,跑起来的数据非常不稳定。又要PASS 到了这里已经有点心灰意冷了,太折腾了。突然有一天,想起了田宫的混碳材料,为什么不制作一个全碳的摆臂呢,混碳刚性韧性都有,岂不是完美。 版本5:采用混碳+双碳板支撑。功夫不负有心人,这次的摆臂很满意,经过了20组电,两台车子的恶劣环境测试。均无战损。 哈哈哈哈哈哈哈,最主要的是帅啊,碳板不是拧上去的,是嵌进去的。身边模友都觉得外观比性能好,这是没想到的。 但也不全是优点的,3D打印的精度比注塑原厂的差点,轮端晃动大约在前后1毫米。 但这我可以接受。又买了3包原厂摆臂,部分原厂也有1毫米的晃动。 成品展示: 最后,要感谢@ FZ对本次摆臂的设计与制作,还有不厌其烦的讨论修改设计。 |
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