本帖最后由 Himalaya 于 18-10-29 19:13 编辑 ◆ TenShock X802 电机评测——试跑篇 ◆ 前面发了TenShock X802电机系列评测的[外观篇]和[拆解篇],今天补充[试跑篇]。 [外观篇] 见 这里[点我]: [拆解篇] 见 这里[点我]: *********** 先交代一下测试平台:************* 测评产品: TenShock X802, 2100KV, 重量:382g,尺寸:φ42mmx68.5mm 对比产品: Castle-Neu 1515 2200KV, 重量:424g,尺寸:φ42mmx75mm 首先必须承认,这样的对比不公平! 对方比X802尺寸更大,质量更重。他俩放在一起比拼,X802看起来确实比较吃亏。但是正如俺在[外观篇]里面提到的,作为车用无刷的后来者,X802有何特色挑战前辈们呢?我们姑且欺负它一次吧。 露个脸 还没装车,问题就出来了:X802的出轴短一截。16mm vs 20mm。装上车,果然问题出来了: 小齿只有根部套在轴上,上部悬空。这对于齿轮抱紧马达轴显然不利。 (俺的结局比较杯具,Losi原装15T小齿跑丢了...) 车: 1/8 Buggy,一台2年高龄的 Losi 8ight E-2.0,确认各部位运转顺畅。 齿比: 小齿15T,大齿45T,总减速比 9.92。 对这个转速(6S+2100KV,空载转速超过50000 RPM)而言这是比较激进的齿比。实乃故意为之,目的就是为了一探电机实力的究竟。 电调: Castle Creations Mamba Monster,就是俗称的MMM,刚升级最新固件。 电调设置: *)刹车 和 拖刹 设置为0%。因为刹车会严重影响发热表现。关闭一切刹车,只评判电机做功效率。 *)Punch Control 关闭,Torque Limiting关闭。 *)设为正反转带倒车模式。为的是一旦偏离车道,可以立即纠正回来,避免跑去捡车带来的时间延长和马达得到额外的散热机会。 *)正向力度100%,倒车力度50% *)缺省进角 10° *)低压保护:3.2V/cell,自动辨认S数,上电时鸣叫确认。 电池: 6S 2650mAh 30C。电池比较小,目的是在较短时间内跑完全部容量。另外小电池+激进齿比,也会令温升比较明显。 数据记录器: Eagle Tree e-logger V4 Eagle Tree 10Hz GPS expender module V4 地点: 温榆河//机场快轨桥下空场,北京传统野跑场。弯道多,几乎全是胳膊肘弯/发卡弯,直路段分布着大大小小的跳台坡道。河床沙质土。北京之春天干物燥,浮土极多,抓地力差。环境温度约22~25°C。 测试时分别用两只马达跑,同一块电池,用同一台PL8充电器充满,跑同样的路线,用同样的手法,尽量保持同样的速度。我这样的操控菜鸟在这样的场地,计算圈速基本没意义。因此只计算总时间、温度、电流电压曲线。 为了比拼温升,让这个小玩意歇了吧。 ************ 开跑 ************ 首先明显的感觉是,换上这台马达,动力巨变!真猛啊。 *)转速更高。 极速太高,全油门完全不敢用。轮胎甩饼现象严重,不利操控。测试完成后闲跑时拉了下极速,结局很悲剧,轮胎开胶,内胆甩断飞走。 *)扭矩更大。 6极马达+大转子,扭矩果然蛮横。配了这么大的马达齿,中途加油仍然随时抬头,若不及时收油门就直接抬到翻车。 *)另一主观感受:启动更容易,更柔顺。可稳定行走的最低速度更慢。 这本在意料之中。因为 6极 vs 4极,在同样的转速下ESC换相速度更高,可更早进入ESC“觉得舒服”的转速区间。同理可及,KV类似的2极无感马达启动更困难,更犹豫。 *)振动小,噪音低。 跟作对比的Castle-Neu相比,X802更安静。这表明两件事: 1) 转子的平衡做得好。 2) 轴承质量高。 当然X802是全新,而这只Castle-Neu已经2年多高龄且经受过各种残酷的使用,不能排除它的轴承磨损和转子配重部分脱落的情况。(X802用钻孔方式做平衡,永不脱落。) ************ 电压电流数据 ************ 图中三条灰色竖线平面分成4个时间段,从左到右: S1) Castle-Neu 1515 马达 + 6S 5000mAh 直线来回拉高速。 S2) Castle-Neu 1515 马达 + 6S 2650mAh 一圈圈跑场地。 S3) TenShock X802 马达 + 6S 5000mAh 直线来回拉高速。 S4) TenShock X802 马达 + 6S 2650mAh 一圈圈跑场地。 电流记录: ------------- 平均电流 TenShock X802: 17.54A Castle-Neu1515:14.75A 电流极值: 118.99A 功率极值: 2397W 图上明显看到右半部分比左边高,极值和平均值都更高。意味着X802消耗了更多的功率。 TS马达场地跑圈的时候翻车3次,可看到S4时段有3次几十秒的中断,乃救援动作。救援过程在遥控器上的计时器按暂停扣除时间。 GPS速度记录: ------------------ 来回拉直线高速,从图中明显看出 TenShock X802比Castle-Neu更快,而且大幅度超出后者。 心里开始嘀咕:莫不是它的KV更高吧?? 虽然账面数据看它的KV还低了100。 本来还计划测一下加速能力,但是现场抓地力不灵,多猛的动力都瞎掰。只得作罢。日后找一段刚铺完的柏油路可以做这个测试。但从目前直观体验看,加速比CC-Neu1515更快是没悬念的。 (题外话:我去年曾经测到1.6s 完成0~100km/h加速,不过那不是车,而是船,不存在抓地力的问题。) 续航时间: --------------- 同一块电池,用同一台PL8充电器充满,跑同样的路线,用同样的手法,尽量保持同样的速度。跑到LVC(电调低压保护),计时间。 TenShock X802: 9:04 Castle-Neu 1515: 10:47 TS跑的时间短,续航时间少了16%,这跟前面看到偏高的电流相印证。 电机温度: ------------- LVC(电调低压保护)动作后,立即揭盖,用红外温枪测量电机中段温度,连测三次取平均值。 TenShock X802: 142°C Castle-Neu 1515: 96°C 两个马达都太烫了,X802更是超烫!这时候如果滴一滴水一定是“嗞嗞...”。 看到这个数字吓了我一跳。但想想也在情理之中: *) X802续航时间短,意味着消耗功率更大。 *) X802尺寸比Castle-Neu小,散热鳍片也比后者稀疏,因而散热面积小于后者。 功率大 + 散热少,温度高也就不足为怪了。 电池温度: -------------- TenShock X802: 66°C Castle-Neu 1515: 61°C 仍然是跑X802时电池更热,表明负载更重。 ************ 对这些数据的感受 ************ *)从现象上看,X802的实际KV数较高,至少比标注2200KV的 Castle-Neu 更高。 *)貌似我的激进齿比确实有点过分了,两台马达的温度就是最直接的抗议! 为了验证以上想法。我决定测定这两只马达的实际KV。 实测KV值如下: ---------- TenShock X802: Castle-Neu 1515: 标称KV值: 2100 2200 实测电气KV值: 7632 4584 磁极数: 6 4 倍比除数: 3 2 实测机械KV值: 2544 rpm/v 2292 rpm/v 果然,测试结果验证了俺的预料。Castle-Neu的实际KV也偏高,但只偏高了4.2%;而这只标称 2100KV的X802,实际空载KV值在2544,超出21%! 所以我的6S供电 + 9.92的齿比对这马达属于惨无人道的超额压榨,温度奇高得到解释。惭愧啊,原本打算做正常的性能测试,却成了残酷的极限生死对决...... 不过这也不全是坏事,它也引出可喜的结论: *)在如此小体积内爆发出的动力超过比它块头更大的马达,令人印象深刻。 *)经过如此高温,这只X802并没有发生退磁、爆转子或其它性能退化的迹象。皮实程度要赞一下。 ************ 调整齿比,再跑 ************ 既然KV高,必然要用更小的马达齿以减低负荷。换了12T的 Robinson Racing,再去同一场地试跑。结果: 续航时间: 10:12 续航时间明显延长。 电机温度: 108°C 仅仅减低3个齿,温度下降34°C之多!虽然仍比较热,但已改善很多。 电池温度: 62°C 凉快些了。 看起来齿比仍有下调空间,或者改用4S跑。 ************ 总结一下 ************ Tenshock X802 是一只特点鲜明的电机,它: *) 爆发力强。短时间爆发的扭矩和功率很大,超过了比它更大更重的前辈。即它的功率密度大,这跟它内部塞得很满的结构相印证。(见[拆解篇])。 *) 在长时间大功率输出情况下,温升比较高。这正好跟它的"薄皮大馅"的结构相吻合。因为“薄皮”(较小的定子绕组)意味着铜(漆包线)、铁(硅钢片)必然减小其一,或二者同减。减铜则增电阻,减铁则易磁饱和。二者都是发热的元凶。而“大馅”(较大的磁体转子)则带来强劲的扭矩和短时功率。皮之薄厚,馅的大小,个中的权衡,实在是一门精妙的学问。(俺不敢往下说了,再说就暴露俺小白的实质了。) *) 六磁极除了带来蛮横的扭矩之外,还带来更顺畅的启动,以及更好的低速行走能力。加上它的高KV和大扭矩,快可疾风骤雨,慢可闲庭信步。 *) 实际KV比标称值高很多。 *) 出轴长度需要增加。 整体而言,我觉得这只马达很适合车用。因为车用动力的特点就是负载不恒定,变化很大。出弯和大段直路要能爆发出强横的短时功率;而在多数时候功率并不大。这就需要爆发力强的马达,与X802的特点正好契合。 最后给使用者几点建议: *) 因为实际KV较高,使用时建议用小一些的马达齿,或者用4S锂电。 *) 为控制温升,建议加装马达风扇,可降温10~20°C。 *) 马达前端有6个螺钉孔,装车只用上2个,另外四个孔开放,容易进土。这4个孔建议用胶带封住,或者直接拧个顶丝进去(切忌拧入太深;记得上胶!)。 ************ 一家之言 仅供参考 ************ ************ 全文完 ************ . . ************ 后记: 2011-05-09 补充 ************ 今日重新测试了KV值,一只替换回来的X802,这一只的实测KV是 2144,非常接近标称值。 貌似果然如厂方所言,第一次测试的是一只误装了2100KV后盖的2400KV马达。 |
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