[upload=jpg]picture/offroad/200572019345370583.jpg[/upload][upload=jpg]picture/offroad/200572019353751574.jpg[/upload] 今天,锯片翻新失败,看来原来的锯片设计是很完善的。。。怎么都修不出原来的样子,锯几下就钝,其实因为那锯片的材料不错,所以很难锉利。。。翻新不能呀。。。 但是本人是遇强越强、遇弱无力的性格,高喊着:“我TMD跟你拼了!”的崇高革命精神,在大热天,闷在卫生间里做高速往返运动。。。 终于,花了40分钟,总算切出这5厘米的距离。。。真的是汗流浃背呀,碳纤板和地面上全是我的汗水。说白了还是我爸惹的祸,要不是他去留学读博士,我还会连一条进口锯片都买不起?等他毕业必叫他加倍偿还! 修边还没修好,不过尺寸和该修的部分都修正了,虽然因为手工不好的问题,左右轮槽部分磨的不太一致。。。(主要是设计时怕尺寸没抓好,边动工边设计的结果) 而且压片的一个孔给打歪了0.2毫米吧?最后总算还是修正了,反正该正的地方都正,至少我用游标尺还量不出偏差来~爽!那定位还是一次成功呀,这是我玩车这么多年来第一次从头到尾一气呵成,没有返工还没留下任何心理阴影的一次。(心理阴影就是有我能量出的误差的意思) 反正大家看图片就是了,压片固定还算稳,不过为了保险起见,还是打算往上下贴两面胶防止移位。 这里给打算开始玩手工的车友们一点提示,用压板或类似的结构时别忘了给接触面磨磨沙,不然你怎么压都压不住的,而且粘接什么的时候也别忘了。磨沙是手工制作的基本功也是经常用到的处理方法。(需要熟练一下,刚开始比较容易磨得不均,更有甚者磨凹。当然,这人绝对不是我呀!) 至于轴承座的补强还在考虑之中,其实现在的强度足以承受行驶的负荷,但是出车祸的话就不保险了。初步打算是插一根碳纤棒,再给粘接部位两侧多贴一小块塑料增加粘接面积,或者再切一片碳纤把左右两片连接起来,不过。。。在我有钱之前是不太可能拿碳纤补强的了,就算有钱。。。也已经不再想多切没必要的碳纤板了。[em16] 至于那个锯片。。。还是坚持到完成最后工作了,目前已经彻底归西,别说切纤维板,连手指头都切不出血来了~请看过我这帖的人心里为我光荣牺牲的锯片念一句:“阿弥陀佛” |
以下是引用jog在2005-7-21 9:48:17的发言: 立板是用加纤塑料做的,轨道车配件改的啦。(TH三轮车的第三轮配件,平常根本没机会用,给它扩成了6毫米的孔) 马达的固定方式就是靠那上面的压板来压。 后面立着的螺丝就是用来固定压板的,中间的螺母向下压,后面的螺母向上抬,前面由马达顶着,三点支撑。正常使用没问题,但是用手拌的话还是能有左右晃动,不过固定一个马达和一个摩擦片的螺丝已经绰绰有余了,还能做微调,用起来反而方便了不少。 车身的连接部分~花了3个多小时来做。是把买来的MM扭腰板镶嵌进碳纤板里了,本来还怕强度不足,想帮鱼线,没想到作完之后一看。。。就算出车祸也基本掉不下来了。[em27]意外之喜[em33] 碳纤板是2毫米的,刚好可以让我的螺丝“不出头”。底下可是全平的~[em01] 相机电池还在充电中,过一会发镶嵌图与马达座的独立特写。 |
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